鄂爾多斯某集團(tuán)甲醇合成采用卡薩利合成塔,粗甲醇中乙醇含量偏高。為解決該問題,2014年委托南方某公司對精餾加壓塔進(jìn)行了改造:將原加壓塔填料全部拆除,改為69層浮閥塔板,然而改造未達(dá)到預(yù)期。為保證正常生產(chǎn)負(fù)荷,余下的40m3/h被迫通過新增副線直接送至常壓塔,致使精餾操作困難,精醇中水份及乙醇含量波動(dòng)大,時(shí)有超標(biāo),能耗偏高。
針對上述出現(xiàn)的情況,創(chuàng)舉公司對鄂爾多斯某集團(tuán)60萬噸甲醇精餾裝置及運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了系統(tǒng)分析及研究,并最終決定采用針對大塔徑、大液量發(fā)明的低返混均效噴射態(tài)塔板專利技術(shù),僅對加壓塔提餾段10層塔板進(jìn)行了改造,便使加壓塔的整體性能得到全面改善和提高。改造完成后,一次開車成功并通過72小時(shí)性能考核,精餾系統(tǒng)問題迎刃而解。 改造后系統(tǒng)運(yùn)行情況如下:
低返混均效噴射態(tài)高效塔板技術(shù),將以相較于傳統(tǒng)錯(cuò)流塔板顯著提高的效率、氣液相更高的通量,在為客戶進(jìn)行精餾裝置的擴(kuò)產(chǎn)、提質(zhì)及節(jié)能降耗改造中發(fā)揮其超群的技術(shù)優(yōu)勢,讓客戶能以較小的投入,創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟(jì)效益。
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